石化企業離心空壓機節能方案
一、概述
本方案涉及的空壓機為800kW離心式空壓機,屬于較小的型號,其用途為儀表風及工業風。
1、空壓機的基本使用情況
現在運行800kW空壓機一臺,供應車間的儀表及工業風,用氣量存在波動。由于不同品種的用氣設備的用氣量不同,所以每個用氣設備單獨調節流量,不能統一調節管網流量,而是采用穩定管網壓力的形式,各臺用氣設備自身調節流量,故總流量不確定。目前一般將管網壓力穩定在5bar壓力以上,現在壓縮機出口壓力為6.13bar。
在此情況下,壓縮機的入口導葉開度在25%至60%之間變化,因此調節空間有限,吸入壓縮機的空氣壓力存在真空度,故也有一定的節能空間。在上述條件下,壓縮機系統穩定工作,但是離心式壓縮機最重要的一點是防止喘振。喘振的主要誘因是小流量、大壓力的工作狀態,本現場采取的方法是對壓力進行監視,當壓力下降到警戒值時,逐漸打開放空閥,避免接近喘振線。
數據來源:現場采集。
二、存在的節能點分析
1、原有調節方式使得做功增加
由于實際需要的流量變化、氣候變化等原因,離心式空壓機的實際輸出流量需要調節。由于離心式空壓機的功率大,運行模式較為固定,其調節方式比較少,一般采用入口閥和放空閥進行調節。這種調節方式屬于較為粗放的方式,其作用原理是吸入壓縮機的空氣變得稀薄,這會增加壓縮機的增壓量,提高了壓縮機的功耗,節能范圍在5%左右。
2、運行工作點的改變使得壓縮機效率下降
這里我們定義效率的方法是同時考慮生產需要和能耗水平,定義效率為相同氣壓下的空氣流量/電機功率。
離心式設備的效率曲線呈現中間高、兩頭低的形狀,當其工作在最佳工況時,能夠達到最佳效率,當工況點改變后,實際效率會有所下降。對應每一個不同的轉速,具有一組效率曲線與之對應,即不同轉速下的最佳效率也會有區別,這一點符合“相似原理”。
對于本現場,壓縮機的扇葉的設計流量和設計壓力超過了所需的值,根據相似原理能夠進行降速運行,使得真實工作點的壓力處于降速后的“新壓縮機”的最佳運行點上。并且由于葉輪的轉速下降,損耗比例會明顯下降,最大效率會大于工頻運行下的最大效率。按照現有條件估算,壓縮機的產熱功率非常大,此時效率非常低,預估效率提高15%左右,但詳細的效率曲線需要從廠家獲得。
三、節能空間的核算
根據前述,本現場空壓機若將運行模式改變,則節能的范圍是15%~20%。
根據現場實地測量,現場在運行的空壓機實際耗電量接近額定功率,能耗基數應該在800*0.9=720kW,采用時代科儀的離心空壓機節電王,我們可能實現的節能空間估算為:
節能空間估算
組別 | 臺數 | 節能之前 功率估計 | 節能之后 功率估計 | 節能的 功率 | 估算 節能率 |
1 | 1臺 | 720kW | 612kW | 108kW | 15%(年均) |
注意:實際執行之前應根據空壓機真實特性曲線進行重復計算。 節能數據是根據現場數據估算,特別是根據采集數據當時情況估算;實際應以執行節能之后實測為準;本節能數據是特定工況之下的情況,實際中未必能隨時達到。 |
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